摘要:
我公司维修技术人员通过与PTA生产商了解,其PTA装置重型卧式螺旋卸料离心机在经过多年的使用后,存在处理能力严重下降、振动噪声大及运行周期短等制约装置平稳运行的问题。同时通过对磨损表面的激光焊接以及密封套的表面金属陶瓷强化,并对局部结构做了改进,采用日本专家的建议,从理论上分析出设计的不足环节,有效、合理地制定了维修技术方案,保证了修复方案的进行。
设备检修存在的主要问题如下:
(1)转鼓的进出料端半轴:配合表面严重磨损及刮伤,法兰根部出现明显裂纹,法兰与轴线的垂直度超差;
(2)转鼓直段与锥段:内部筋条磨损及局部脱焊撕裂扭曲,配合直口磨损;
(3)螺旋卸料器(内转子):叶片外廓磨损刮伤严重,叶片局部扭曲变形;
(4)密封轴套:密封表面磨蚀严重;
(5)内部轴承箱:轴承配合面磨损等。由于存在上述一系列问题,综合导致这4台设备在运行中振动严重、处理能力急剧下降、运行周期短等。
设备的修复方案制订
(1)转鼓半轴法兰根部的裂纹:对于3件尚未产生贯穿性裂纹,法兰扭转不太严重的进料端转鼓半轴,用机械方法清除裂纹后,用钨极氩弧焊进行补焊。焊接中严格控制线能量,并且在半轴内采用水冷等措施防止变形。焊后将表面修磨光整,最后对法兰外缘的配合直口重新进行加工,恢复其原始的形位精度。对于产生贯穿性裂纹,法兰扭转严重,无法修复的一件半轴,采用锻焊结构重新制造新的备件。
(2)半轴上各配合表面:采用激光熔敷镍合金,焊补后进行机械加工。
(3)螺旋卸料器(内转子):对变形的叶片进行校正,采用氩弧焊对叶片外廓进行堆焊,然后进行机械加工,达到叶片的理论外廓和叶片刃口要求。
(4)转鼓(直段与锥段):用磨削等机械方法将筋条拆下,将转鼓内表面修磨光整后,用塞焊上新的筋条,用激光焊接修补两端配合直口,然后上机床进行机械加工。
(5)密封轴套:将密封表面进行修磨,然后进行金属陶瓷强化,强化后表面磨削加工。
(6)内部轴承箱:所有配合表面用氩弧焊进行堆焊,热处理后重新进行机械加工。
(7)动平衡试验要求:各主要零部件加工后进行动平衡试验(G2.5),转子总成装配后进行整体动平衡试验(G6.3)[6]。
修复过程中的几个要点
(1)加工基准的选择:为了保证零件形位公差要求,告别是同轴度要求,原则上选择轴承的配合面作为加工基准。
(2)保证零件重装夹精度的措施:部分零件在加工中难以避免调头或重复装夹问题,保证重复装夹精度是保证加工精度的关键环节。细长空芯零件,采用镶装芯轴,所有的加工都以中心孔为基准,保证了重复装夹的基准统一和精度要求。
(3)控制加工中的装夹变形:转鼓属于薄壁零件,为避免加工过程中径向装夹力太大,造成零件变形,此类大型零件适宜在立车上利用胎具装夹,能够避免装夹变形,保证装夹精度。
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